可控矽電動機調速系統在機床改造中的應用

发布时间:2016-02-25 浏览:1841

現時,直流發電機組調速拖動的機床(如龍門刨床)在工廠中應用很廣泛。這類機床維修困難,而且所用電機數量多,耗能非常嚴重。採用可控矽(即可控矽)——電動機自動調速科技取代它,不僅維修簡單,提高了效率,還節約了大量的電能。囙此,進行技術改造的意義很大。


哈爾濱軸承股份有限公司設備修造分廠對BJ2010型龍門刨床的改造,就是採用了可控矽——電動機自動調速科技。在這種自動調速系統中,直流電動機是可控矽組成的可控矽整流電路供電,電源體積小、重量輕、效率高、控制靈敏。改造後節能的效果非常明顯,年節約電能3.8萬kWh,效率由原來的38%提高到71%。下麵分別介紹改造前後的情况:


一、改造前的基本情况


J2020型龍門刨床是採用兩臺三相交流電動機做原動機的,一臺D1是拖動勵磁直流發電機和刨臺拖動的直流發電機,另一臺D2是拖動電機放大機的。FD1、FD2是直流發電機、ZK是電機放大機。D是拖動刨臺的直流電動機。詳見圖1所示。D1為40KW,D2為1.7KW。

原理簡介:通過對電機放大機的控制可以改變FD2發電機的勵磁電壓大小、方向,也改變了FD2電樞電壓的大小和方向。同樣,拖動電動機電樞電壓的大小和方向也相應地發生變化。改變了電動機電樞電壓的大小和方向,就改變了刨臺的運行速度和方向。囙此,通過ZK電機放大機的調整就實現另外控制的全過程。能量經過三次轉換,消耗很大,效率低。


二、改造後的情况


改造後採用可控矽調速裝置直接控制龍門刨床


圖中ZFZ、ZKZ分別是正反組可控矽的調速整流裝置,LKZ是勵磁組的整流裝置,由正組、反組、勵磁組構成了一個調速系統,取代另外複雜而且耗能嚴重的直流發電機組拖動系統。改動後不但接線簡單了,且又取消了兩臺原動機、一臺電機放大機和勵磁、拖動的兩臺直流發電機。這種裝置通過改變正反組可控矽觸發角度的大小來改變D電動機電樞電壓的大小。這樣,通過改變電樞電壓的大小方向,就可以控制刨速度。


三、改造後節電分析


我們對改造前後兩種調速系統的各項參數進行了測試,實測數據見錶2所示。


從改造前後實測情况看,節電效果非常明顯。按每天工作6小時40分,每年300天計算,則每年節約電能3.8萬kWh,每度電按0.65元計算,則每年節約電費為2.47萬元,買一套可控矽裝置需3萬元,這樣,一年多的時間就可以收回成本。從現時的情况看,無論是在節約能源、還是可靠程度、靈敏性方面,可控矽——電動機調速系統都有著很大的優越性,適合在機床修造行業普遍推廣。